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MVR蒸發(fā)器,三效多效蒸發(fā)器廠家
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四效蒸發(fā)器改造為MVR蒸發(fā)器
四效蒸發(fā)器改造為MVR蒸發(fā)器

四效蒸發(fā)器改造為MVR蒸發(fā)器

本案計劃將現(xiàn)有的8臺四效蒸發(fā)器進行MVR技術改造,加裝蒸汽回收管道和MVR壓縮裝置,以減少蒸汽消耗,大幅降低蒸發(fā)成本。本方案已于2015年初開始實施,2016年底完成所有MVR改造,以達到降低生產成本,提高產品競爭力。

產品介紹

一、項目簡介
本案計劃將現(xiàn)有的8臺四效蒸發(fā)器進行MVR技術改造,加裝蒸汽回收管道和MVR壓縮裝置,以減少蒸汽消耗,大幅降低蒸發(fā)成本。本方案已于2015年初開始實施,2016年底完成所有MVR改造,以達到降低生產成本,提高產品競爭力。



四效蒸發(fā)器改造為MVR方案
四效蒸發(fā)器名稱蒸發(fā)量蒸發(fā)器用途改造方案
果糖四效預蒸發(fā)器24噸/小時用于構前葡萄糖濃縮在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR
山梨醇四效預蒸發(fā)器12噸/小時用于加氫前葡萄糖濃縮在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR
十萬麥芽糖四效蒸發(fā)器24噸/小時用于麥芽糖濃縮改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。同時加裝熱泵,將麥芽糖液化閃蒸二次蒸汽余熱抽回加熱室用。
五萬麥芽糖四效蒸發(fā)器12噸/小時用于麥芽糖濃縮改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。同時加裝熱泵,將麥芽糖液化閃蒸二次蒸汽余熱抽回加熱室用。
三萬酸法糖四效蒸發(fā)器8噸/小時用于酸法糖濃縮改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。
F42成品四效蒸發(fā)器24噸/小時用于F42果糖濃縮在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR
F55成品四效蒸發(fā)器24噸/小時用于F42果糖濃縮在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR
山梨醇成品四效蒸發(fā)器8噸/小時用于山梨醇濃縮在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR

 


二、改造效果總結

采用以上MVR技術后,經有關節(jié)能評估機構評估,本項目MVR技術改造取得較好的效果。項目技改前,每蒸發(fā)1噸水消耗蒸汽0.25噸(蒸汽按190元/噸),耗電4度(電費按0.71元/度),即:每蒸1噸水費用為50.34元?,F(xiàn)有8臺傳統(tǒng)四效蒸發(fā)器:總蒸發(fā)量為136噸/小時;按日運行時間為20小時、全年運行300天計算;即:全年蒸發(fā)水為81.6萬噸,全年蒸發(fā)費用為4107萬元。項目技改后,根據(jù)本項目計劃蒸發(fā)器進行MVR技術改造完成后,淀粉糖蒸發(fā)濃縮的能源由蒸汽為主改成以電力為主,每蒸發(fā)1噸水消耗電力20度(電費按0.71元/度),蒸汽消耗降低至0.05噸(蒸汽按190元/噸),每蒸發(fā)1噸水費用由原50.34元/t,降至23.7元/噸,全年產品蒸發(fā)濃縮費用由原4107萬元下降至1934萬,節(jié)約成本2173萬元,企業(yè)的經濟效益和社會效益十分明顯。


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